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數(shù)控機床加工常見的8種(zhǒng)故障及解決方案都在這裏

文章出處:行業動態 責任編輯:東莞市香蕉视频免费在线观看五金機械有限公司 發(fā)表時間(jiān):2022-04-29
  

 

 

金屬切削刀具通過數控機床切除工件上多餘的金屬,從而使工件成型。數控機床、工具係統和刀具管理是(shì)發揮數控機床加工效率、保證加工(gōng)質量的基礎。所以數控機床在加工中的常見故障和解決方法與刀具有著直接(jiē)的關係。以下是數控加工過程中經(jīng)常遇到(dào)的一些故障,解決的方法也有很多種,所以如果沒有足夠的經驗(yàn)直接找到問(wèn)題切入點,也可以使用“排除法”進(jìn)行比較。這些故障和檢測方(fāng)法是(shì)經(jīng)過加(jiā)工測試,為(wéi)大(dà)家在工作時遇到問題作為(wéi)參考依據。                            

 

 

 

1、工件尺寸準確,表麵光潔(jié)度差

 

故障原因

 

刀具刀尖受損,不鋒利;

 

機床產生(shēng)共振,放置不平穩;

 

機床(chuáng)有爬行現象;

 

加工工(gōng)藝不好。

 

解決方案:

 

刀具磨損或受損(sǔn)後不鋒利,則重新磨刀(dāo)或選擇(zé)更好的刀具重新對(duì)刀;機床產生共振或放置不平穩,調整水平,打(dǎ)下基礎,固定平穩;機械(xiè)產生爬行的原因為拖板導軌磨損厲害,絲杠(gàng)滾珠磨損或(huò)鬆(sōng)動,機床應注意保養,上下班之後應清掃鐵絲,並及時加潤滑油,以減少摩擦(cā);選擇適合工件加工的冷(lěng)卻液,在能達到其他工(gōng)序加工要求的情況下,盡量選用較高的主軸轉速。

 

2、工件(jiàn)產生錐度大小(xiǎo)頭現象

 

故障原因(yīn)

 

機床放置的(de)水平沒調整好,一高一低,產生放置不平穩;

 

車削長軸時,貢獻材料比較硬,刀具吃刀比較深,造成讓刀現象;

 

尾座頂針與主軸不同心。

 

解決方(fāng)案(àn):

 

使用水(shuǐ)平儀調(diào)整機床的水平度,打下紮實的(de)地基,把機床(chuáng)固定(dìng)好提高其韌性;選擇合理的工(gōng)藝和適當的切削進給量避免刀具受力讓刀;調整尾座。

 

3、驅動器相位燈正常(cháng),而加工出來的工件(jiàn)尺寸時大時小

 

故障原因

 

機床拖(tuō)板長期高速運行,導致絲杆和(hé)軸(zhóu)承磨損;

 

刀架的重複定位精度在長期使用中產生偏差;

 

拖板每次都能準確(què)回(huí)到加工起點,但(dàn)加工工件尺寸仍然變化,此種現象一般由主軸引(yǐn)起,主軸的高速轉動使軸承磨損嚴重,導(dǎo)致加工尺寸變(biàn)化。

 

解決方案(àn):

 

用百(bǎi)分表靠在刀架底部(bù),同時通過係統編(biān)輯一個(gè)固定循環程序,檢查拖板的重複定位精(jīng)度,調整絲杆間隙(xì),更換軸承;用百分表檢查刀架的重複定位精度,調整機械或更換刀架;用百分表檢測加工工件(jiàn)後是否準確回到程序起點,若可以,則(zé)檢修主軸,更換(huàn)軸承(chéng)。

 

4、工件尺寸與實際尺(chǐ)寸相(xiàng)差幾毫米,或某一軸向有很(hěn)大變化

 

故障(zhàng)原因

 

快(kuài)速定位的速度太快,驅動和電機反(fǎn)應不(bú)過來(lái);

 

在長(zhǎng)期摩擦(cā)損(sǔn)耗後機械的拖板絲杆和軸承過緊(jǐn)卡死(sǐ);

 

刀架換刀後太鬆,鎖不緊;

 

編輯(jí)的程序(xù)錯誤(wù),頭、尾沒有呼應或沒取消刀補就(jiù)結束(shù)了;

 

係統的電子齒輪比或步距(jù)角設置錯誤(wù)。

 

解決方案:

 

快速(sù)定位(wèi)速度太快,則適當調(diào)整GO的速度,切削加減速(sù)度和時間使驅動器和電機在(zài)額定的運行頻(pín)率下正常工作;在(zài)出現機床磨損後產生(shēng)拖板、絲杆鶴軸承過緊卡(kǎ)死,則必須重新調整修複(fù);刀架換刀後太鬆則檢查刀架反轉(zhuǎn)時間是否滿足,檢查刀架內部的渦輪蝸杆是否磨損,間隙是否(fǒu)太大(dà),安裝是否過鬆等;如果是程序原因造成的(de),則必須修改程序,按照工(gōng)件圖紙(zhǐ)要求改進,選擇合理的加工工藝,按照說明書的指令要(yào)求編寫正確的程序;若發現尺寸偏差太大則檢查係(xì)統參數是否(fǒu)設置合理,特別是電子齒輪和(hé)步距角等參數是否被破(pò)壞,出現此現象可通過打百分表來測量。

 

5、加工圓弧效果不理想,尺寸不到位

 

故障原因

 

振動頻率的重疊導致(zhì)共振;

 

參數設置不合(hé)理,進給速度過大,使圓弧加工失(shī)步;

 

絲杆間隙大引起的鬆動或絲(sī)杆過緊引起的失步,同(tóng)步帶磨損。

 

解決方案:

 

找出產生共(gòng)振(zhèn)的部件,改變其頻率,避免共振;考慮工件材料(liào)的加工工藝,合理編製程序(xù);對(duì)於步進(jìn)電機,加工速率F不可設置過大;機床是否安裝牢固,放(fàng)置平穩(wěn),拖板是(shì)否磨損後(hòu)過緊,間隙增大或刀架鬆(sōng)動等;更換同步帶(dài)。

 

6、批量生產中,偶爾出現工件超差

 

故障原因

 

必須認真檢查工裝夾具,且考慮到操作者的操作(zuò)方法,及裝夾的可靠性,由於(yú)裝夾引起的尺寸(cùn)變化,必須改善(shàn)工裝使工人盡量避免人為疏忽作出(chū)誤(wù)判現象(xiàng);

 

數控係統可能受到外界電源的波(bō)動或受到幹擾後自動產生幹擾脈(mò)衝,傳給(gěi)驅動致使驅動接受多餘的脈衝驅(qū)動電機奪走或少走現象。

 

解決方案:

 

了解掌握其規(guī)律(lǜ),盡量(liàng)采用一些抗幹擾的措施,如:強電場幹擾(rǎo)的強電(diàn)電纜與弱電(diàn)信號的信號線隔離,加入抗幹(gàn)擾的吸(xī)收電容(róng)和采用屏蔽線隔離,另外,檢查地線是否連接牢固,接地觸點最近,采(cǎi)取一(yī)切抗幹擾(rǎo)措施避免係統受幹擾。

 

7、工件某一(yī)道工序加工有變化,其它(tā)各道工序尺寸準確

 

故障原因

 

該程序段程序的參(cān)數是(shì)否合理(lǐ),是否在預定的軌(guǐ)跡內,編程格式是否符合說明書要求。

 

解決(jué)方案:

 

螺紋程序(xù)段時出現亂牙,螺距不對,則馬上聯想到加(jiā)工(gōng)螺紋的外(wài)圍配置(編碼器)和(hé)該功能的客觀因素。

 

8、工件的每道(dào)工(gōng)序都有(yǒu)遞增(zēng)或(huò)遞減的現象

 

故障原(yuán)因

 

程序編寫錯(cuò)誤;

 

係統參數設置不合理;

 

配置設置(zhì)不當;

 

機械傳動部件有規律(lǜ)周期性的變化(huà)故障。

 

解決方案:

 

檢(jiǎn)查程序使用的指令是否按說明書規定(dìng)的要求軌跡執行(háng),可以通過打百分表來判斷(duàn),把百分表定位(wèi)在程序的起點讓程序結束後拖板是否回到起點(diǎn)位(wèi)置,再重複執行即便觀察其結果(guǒ),掌握其規律;檢查係統參(cān)數是否設(shè)置(zhì)合理或被認為改動;有關的(de)機床(chuáng)配(pèi)置在連接計算耦合參數上單(dān)計算是否符合要求,脈衝當量(liàng)是否準(zhǔn)確;檢查機床傳動(dòng)部分有沒有損壞,齒輪耦合是否均勻(yún),檢查是否存在周期性,規律(lǜ)性故障現象,若有則檢(jiǎn)查其關鍵部(bù)分並(bìng)給予排(pái)除。

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